污油“炼金”

  近期,抚顺石化公司石油二厂焦化装置掺炼电脱盐污油项目正式投入使用。截至8月20日,经过近一个月的运行考验,项目达到预期目的,掺炼产品全部合格,装置运行稳定。

  该公司把污油减量作为发力点,围绕污油回收、处理开展技术攻关。近期,为解决蒸馏装置电脱盐污油处理问题,该公司将部分电脱盐污油作为焦化装置原料进行回炼,在分解回收汽油、煤油等高效产品的基础上,做到全过程环保无污染。此项举措不仅节约了污油外委处理的费用,还将废弃资源循环利用,实现了环保、经济双重效益。

  自5月份开始,焦化车间通过取样分析、采集参数,观察掺炼对装置操作及产品质量的影响,制定了《焦化装置掺炼电脱盐污油技术方案》。该方案对掺炼方法、掺炼风险、掺炼监控措施及日常监护操作等进行了规范,同时配套制定风险管控清单,对重点关键监控指标设定预警值。同时,该车间对4个运行班组进行掺炼电脱盐污油相关操作培训,确保掺炼“万无一失”。

  掺炼电脱盐污油后,将会导致焦化装置混合原料性质发生改变,可能带来原料系统管线震动、静密封点泄漏,分馏塔汽速上升致焦粉携带、堵塞塔盘,原料含盐量长高,塔盘、空冷易堵塞,管线出现盐腐蚀,影响石油焦质量等不良影响。

  “装置安稳运行是头等大事,我们要不断摸索装置的适应程度,做好防范措施,尽可能降低掺炼电脱盐污油带来的风险。”焦化车间主任刘晓宇介绍,他们逐项进行掺炼后风险识别,制定管控清单,对重点参数进行监控。在掺炼初期,严格控制掺炼比例,始终保持在每小时5吨的掺炼量。他们还定期进行原料脱水,避免带水对装置造成生产波动;定期分析防腐数据分析、对管线开展无损检测、注入除盐水进行腐蚀管控;定期进行石油质量进行分析监控等方式,保证装置长周期运行。

  7月26日起,污油进入240万吨/年延迟焦化装置的冷渣原料流程。相关人员克服了原料变轻、含盐量上升、分馏系统内带水等诸多问题,通过细化方案、提前预判,专人盯盘、专人负责等管理举措,时刻蹲守现场,瞄准每个质量关键点,确保掺炼过程按照计划稳步推进。

  


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