11月20日,从中国石油大港石化公司(简称:大港石化)装置生产现场获悉,大港石化生产运行部主管“一塔一器”优化调整负责人员介绍道:“我们仅对20台塔器实施“一塔一策”优化调整后,即实现每小时节约蒸汽约17吨、瓦斯约530方”。
据介绍,这只是企业深入推进精益化管理的一个侧面。为进一步深入贯彻中国石油集团公司提质增效及低成本发展战略,持续深化“四精”管理要求,大港石化坚持“一炉一策”、“一塔一策”、“一器一策”等精益管理策略,持续优化装置运行操作,推进了各项指标持续向好。
企业将精益管理作为推进提质增效和高质量发展的有效举措,对标对表先进企业指标,结合企业实际,制定“一炉一策”、“一塔一策”、“一器一策”目标方案,列出任务书、排出时间表、画出路线图,抓实督导、靠实责任,有力促进了优化生产和提质增效。
截至目前,大港石化“一炉一策”方案已完成制定并全面推行,仅10月份,各加热炉热效率平均值提升至93.8%,同比提高0.80%。“一炉一策”以排烟温度、加热炉氧含量、炉膛负压温度、瓦斯压力、阻火器压差、燃烧器火嘴压力等13项指标为考核重点,结合各加热炉实际工况,制订相应的控制指标,在保证安全的前提下,通过采取综合措施,驱动加热炉瓦斯消耗硬下降。
“一塔一策”方案以产品质量、装置长周期运行、操作平稳率等为限制条件,精准调整塔顶压力、冷后温度、回流比、塔顶温度等关键参数,在保证安全生产、产品质量合格的前提下,降低产品质量余量及控制参数余量,以达到节能降耗目的。截至目前,企业对全部40余台塔器进行优化,已调整到位20余台,每小时节约蒸汽约17吨、瓦斯约530方。
“一器一策”方案分三个阶段落实,当前已组织各炼油部对18台反应器全部进行第一阶段操作参数优化,从测算筛查结果看,优化潜力较大的为重整反应器、加裂反应器、催化反应器、汽柴加反应器等。后续将围绕精准注剂、优化原料组成等方面,对这些反应器进行重点优化,制订最优加工方案。
大港石化表示,下一步,将抓好“一炉一策”、“一塔一策”、“一器一策”方案落实的基础上,系统总结生产运行精益管理经验,并结合实际进行推广,对积极优化并产生成果的运行部进行差异化奖励,鼓励勇于创新、鼓励积极作为,对优化成果反弹情况进行严格考核,引导全员抓好每台耗能设备参数优化和精细调整,努力将每台耗能设备的关键指标余量控制到最低,以精益化管理促进“质”的稳步提升和“效”的持续增长,为企业高质量发展提供有力支撑。
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