6月18日,大庆炼化公司炼油一厂350万吨/年常减压装置主控室内,操作员张龙庆正在监视DCS上的各项指标,常一线收率4.82%,常顶汽油温度180℃以下……现在看似正常的操作指标,可是在10多天前,这些指标却是令炼油一厂全体人员头疼的事。
5月29日,常减压装置常顶汽油干点升高到230℃,常顶汽油与常一线重叠度达到50%以上,最高时竟达到90%左右,而且还有升高的趋势。指标的不断升高,致使常压塔顶部分离效果越来越差。
该厂生产技术人员以及常减压装置人员认真分析、仔细研究、反复调整,均不见效果。经初步判断,这一非常规现象系为塔顶填料堵塞所致。若常顶没有分离效果,汽油干点变重,按照以往经验,只有停工这一个解决办法。
常减压装置是该公司的龙头生产装置,一旦非计划停工,会造成多套装置连锁反应,损失巨大。“不能再耽搁了,必须立即马上迅速解决这个问题。”这是炼油一厂全体员工发出的声音。
停工的办法是万万不可取,只能在线想办法。而在线的办法只有一个,那就是在线水洗常压塔顶系统。该厂组织技术人员成立攻关组,经查阅资料发现,同类型装置有因采取水冲而造成停工的先例,大家的情绪像“坐过山车”一样,一下子低至“谷底”。
只有思想上的“破冰”,才会有行动上的“突围”。该公司全体人员齐心协力,攻关组查阅大量生产数据,分析论证每一个细节、每一种可能,找出最优化流程。那就是常顶回流泵向常压塔顶注入深井水,通过常一线流程将塔顶洗出所有污水送至轻污油系统,并找出最佳控制点,通过常顶回流控制阀,控制冲洗水流量。
该厂副厂长王国庆介绍:“常压炉出口温度降至320℃,提高常一中和常二中流量控制,常一线馏出温度在80℃~130℃。同时我们还做好补救措施,为防止水温低对原油换热系统造成影响,冲洗前将常一线与原油换热器切除。”
经过多次讨论,不断补充完善风险点控制、补救措施,《炼油一厂350万吨/年常减压装置常压塔顶水冲洗方案》成为了最终的方案。
6月5日,攻关组按照水洗方案步骤开始水洗常压塔顶。在冲洗过程中,炼油一厂两级管理技术人员在现场按系统检查、值守,在每一个关键节点进行前都召开现场会议,进行充分讨论、果断决策,对下一步可能出现的问题做好预判和管控。
“对正在运行中的常压塔顶水洗,如何控制好冲洗水量、系统压轻和温度以及冲洗水不大量汽化冲塔是关键。如果水量过大而落入下段,有冲塔风险,就会前功尽弃;如果水量小,就达不到水洗效果。”该厂总工程师邹高新道出了水洗的难点。
“调解常顶回流控制阀阀位,冲洗水量从5吨/时开始逐渐加大,防止系统波动或塔内杂质大量堆积、被压实。常一线馏出控制阀全开,时刻注意常一线液位变化,防止抽出量低,冲洗水落入常一线集油箱以下汽化冲塔。控制常一中和常二线抽出温度,防止冲洗水下行至中段,导致减底泵等机泵抽空……”操作人员的指令一声高于一声、一遍多于一遍。
常减压装置主控室内,气氛异常紧张,每一名员工都双目紧盯操作系统,生怕错过每一个细节和关键指标。室外,操作员每30分钟采样一次进行比对,每10分钟通报现场参数变化,根据数据和参数变化,随时调整水量和生产操作。
经过16个小时的冲洗,6月6日5时30分,操作员经采样化验水洗水达到预定标准;10时30分常减压装置生产基本恢复正常;14时常顶汽油与常一线质量合格。
“这次的攻关验证了在线水冲洗方案的可行有效,解决了常压塔填料堵塞难题,避免了一次非计划停工事件的发生,为提质增效交出了一份完美答卷。”该厂厂长林羽表示。
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