近日,在潞安化工恒通化工公司,泵体频繁检修、灌装泄漏物料、软管结冰坠落等困扰生产一线的老问题,被基层职工一一破解。这些小技改,汇聚成了降本增效、安全环保的大效益。
清晨五点,烯烃厂碳四裂解工段已泛起微光。维修班长王绍平蹲在脱丙烷塔旁,扳手敲击副线管道的清脆声在装置区回荡:“这根新管线可帮咱省了大钱!”塔底泵曾是“电老虎”,年耗电达69万千瓦时,每年需频繁检修。工段长赵方圆带着职工蹲守现场,发现症结是物料输送压力不稳。他们琢磨出“静压差输送”巧招:在泵出口增设副线,至混合进料汽化罐,让物料靠自身压力流动。改造后,塔底泵“退役”,年节约维修费32万元、电费43万元。
正午时分,双氧水厂三氯化磷灌装区传来轴承定位声。维修班长田汉伟正用游标卡尺测量新换的双排轴承间隙:“之前滚珠轴承间隙大,密封面磨损漏液,既浪费物料又影响环境。”班组“头脑风暴”后,决定改造轴承盒,采用双排轴承,加大旋转部位支撑力,使密封面精准贴合。灌装操作员孙成愿摸着新鹤管直咂舌:“这会再装三氯化磷,不用担心泄漏了。”设备动力科科长施风波现场算账:改造后跑冒滴漏减少,装车效率提升三成,使用周期从六个月延长至一年,年维修成本从14.4万元骤降至3000元。
傍晚时分,烯烃厂MTO工段反再平台的银色管道在寒风中泛着微光。工段长王富强指着新铺的管道说:“以前用胶皮软管送防冻蒸汽,冬天一冻就硬,一踩就裂,冰溜子能挂半米长,砸下来可不得了!”如今,配管改造将防冻蒸汽直接接入凝液回收系统,不仅根除安全隐患,每小时还能回收大量蒸汽热能。徐勤猛蹲在阀门旁检查,摸着温热的管道说:“这管道摸着热乎,心里更热乎——安全、环保、节能,三样都占齐了!”
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