渤海钻探第一钻井公司钻井队领跑古龙页岩油
6月15日,从中国石油渤海钻探第一钻井公司获悉,近日,该公司从大庆市场传来捷报,渤海钻探第一钻井公司70317钻井队年累进尺成功突破万米大关,成为古龙页岩油市场首支跃上万米台阶的70钻机队伍。

古龙页岩油是大庆油田重要的增储上产接替区,但地质条件极为复杂,施工难度巨大。该区域青山口组黏土矿物体积分数高、呈纹层状结构,易吸水膨胀垮塌,井壁失稳、井漏、摩阻大等技术难题交织叠加。面对这块“硬骨头”,70317钻井队从生产组织、技术攻关、安全管控三个维度协同发力,打出了一套提质增效的“组合拳”。
在生产组织上,突出一个“快”字。为提升组织效率,该队推行“一班一策”精准排班,细化各班组作业流程,提前准备二开所需的油基泥浆转换及大扭矩螺杆、随钻震击器、水力振荡器等提速工具。二开期间,在确保井下安全的前提下,泥浆密度严格按照设计低线执行,有效提高了机械钻速。钻进过程中采用“115”接立柱模式——接立柱前磨压1分钟,划眼1个单根,5分钟内接完一柱,显著增加了纯钻时效。同时,队伍强化生产调度,实行干部24小时驻井盯防,技术员靠前协调,确保指令直达岗位、问题不过夜。通过强化工序间的无缝衔接,实现了搬迁、安装、钻进各环节紧密咬合,真正做到了“衔接零等待、运行零失误”,跑出了生产组织的“加速度”。该队施工的古页1504H-Q7井钻井周期较区块平均提速15.56%,钻完井周期刷新了区块最快纪录。
在技术攻坚上,立足一个“准”字。秉持“哪怕只剩一米也要提速”和“提速无极限、提质有空间”的理念,队里深入分析邻井数据,针对地层特性优选“短六刀翼强攻击性钻头+大扭矩螺杆+斯伦贝谢LWD仪器+水力振荡器+油基泥浆”的组合,并动态优化钻井液性能。严格执行设计施工方案,精准落实每项技术措施,实时监测井眼轨迹与摩阻变化,以革命性举措攻克井壁失稳、井漏等难题,实现钻井速度稳步攀升。正是凭借“参数最优化、效率最大化”的思路,打出了技术提速的“组合拳”。
在安全管控上,坚守一个“严”字。该队始终将安全视为提速的前提,全面压实岗位责任。岗位人员严格执行标准化操作规程,逐条落实技术指令,并强化风险识别与隐患排查。每天开展班前安全交底和班后复盘总结,针对易发生井壁失稳、井漏等风险的井段,提前制定专项控制措施。同时,加大设备巡检频次,对顶驱、泥浆泵、井控装置等核心装备实行“定人、定时、定责”的预防性维护,确保关键设备零故障运行。此外,队伍定期组织井控、防喷、消防等专项应急演练,加强技术交底与案例分享,提升全员应急处置能力。通过“三个不放过”——隐患不排查不放过、措施不落实不放过、责任不明确不放过,有效规避了施工风险,为年进尺突破万米提供了坚实保障。(中国化工报曲照贵 通讯员张秋亮)
渤海钻探泥浆公司收到青海油田勘探事业部感谢信
6月12日,从中国石油渤海钻探泥浆公司获悉,该公司收到来自青海油田勘探事业部发来的感谢信,对该公司在马仙隆起带东部预探井仙东9井储层专打技术服务中展现的高超技术水平和认真负责的敬业精神,给予高度赞誉和充分肯定。

仙东9井完钻井深3704米,是马仙隆起带东部的一口重点预探井,肩负着探索区域古潜山领域油气资源潜力的重要使命。对3518-3530米井段进行常规射孔试气后,采用2.5毫米油嘴求产,获最高日产天然气3.17万立方米,这一突破实现了该区域古潜山领域的首次工业发现,开辟了新的勘探接替区,马仙地区天然气勘探取得重要突破。
为确保钻井施工安全、高效推进,渤海钻探泥浆公司高度重视仙东9井施工质量,专门成立以序列工程师为骨干的专项技术小组。团队严格遵循“一井一策、一段一法”的工作原则,全面研判钻探过程中可能出现的各类施工风险,依托全要素管理模式,精准把控每一个施工节点,重点强化油气层保护工作,针对不同井段精准调控钻井液性能,最终实现了安全、优快钻井,有效保护了储层完整性,为后续试气成功奠定了坚实基础。
后续,渤海钻探泥浆公司将持续加强风险探井、重点探井技术管理,以更大力度、更实举措、更精细管理,在服务中不断提升服务品质和技术水平,为青海油田规模增储和产能建设提供坚实技术支撑,力争在高效勘探中再创佳绩。 (中国化工报曲照贵 通讯员庄伟)