“叶轮切削、变频改造、高效泵更换,三招齐下,44台偏离工况机泵将实现能效跃升。”4月8日,在锦西石化公司降低电耗工作专班总结会上,机动设备部主任李琦亮出节电“硬账本”。
针对机泵运行效率偏低、能耗居高不下的痛点,3月下旬,锦西石化组织开展“一泵一策”专项治理。截至目前,公司首批5台机泵已治理完成,累计节电1.34万千瓦时,余下39台机泵将于年内完成全部整改,年节电预计可达400万千瓦时,为企业提质增效注入强劲动能。

图为锦西石化维运中心联合七组员工组装切削加工后的机泵叶轮
作为炼化装置的“心脏”,长期在低效区运行,不仅增加电耗,造成电力成本浪费,还会因振动、汽蚀、磨损加剧,缩短设备寿命,增加维修频次与备件费用。同时,流量、压力的波动还会干扰下游工艺操作,影响生产稳定性。为破解这一难题,锦西石化于3月23日全面启动偏离工况机泵专项治理工作。
治理过程中,锦西石化坚持问题导向,逐台摸排设备运行参数,量身定制“一泵一策”治理方案。针对加氢进料泵等流量、扬程富余量较大的机泵,通过减小叶轮直径降低运行功耗;为流量调节频繁的机泵加装变频器,实现转速精准调节,避免阀门节流造成的能源损失;对于老旧低效、无改造价值的机泵,直接将其更换为新型高效节能泵,从源头提升能效。
目前,首批完成叶轮切削的加氢进料泵,电机电流下降12%,单台泵年节电预计超30万千瓦时。下一步,锦西石化将依托“点对点”治理台账,执行周调度、周跟踪,确保剩余39台机泵分批推进,年内全部完成整改。(张一峰 杜营)
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