9月9日晚,吉林石化特种阀门校验修复中心操作间内依旧灯火通明。伴随着氮气瓶内气体涌动的声音,众人的心全都悬了起来,紧张地盯着安全阀校验台压力表。
“彭!”安全阀阀座起跳回弹的响声打破了操作间内的寂静。
“安全阀起跳压力达标,我们成功了!”随着压力表上的数字瞬间定格在15.38兆帕,压在众人心里许久的大石头终于落了地。
3天前,校验中心接收了2台来自炼油厂蜡油加氢裂化装置转型升级项目,公称通径100毫米、整定压力15.38兆帕的高压先导式安全阀的校验任务。然而,安全阀在打压校验过程中始终无法起跳。
为此,校验中心牵头搞起技改革新,研究出制作专用胎具进行阀门打压校验的解决方案。但推演试验的结果让人有些泄气。安全阀整定压力高、阀座口径大且内部结构复杂,如制作打压胎具,胎具材质的确定需要反复试验,耗费大量时间、额外增加成本的同时,还存在操作安全隐患。
一天,技术组负责人于浩在查阅技术资料时,目光扫在了一旁的安全阀图纸上,突然眼前一亮,脑海中有了思路——能不能在打压的时候,调高校验台压紧系数,加大阀门阀口处的压紧力,将问题解决?
方向是有了,可提高压紧系数看似简单,却是个实打实的技术活。系数调低了,起不到效果;系数调高了,又容易造成校验台及安全阀损坏。
于是,于浩带着技术人员反复查阅资料,仔细核对技术参数,经过几十次的试验验证后,精准计算出了压紧系数及压紧力,成功解决技术问题,一举攻克100毫米大通径高压安全阀在线校验难题。
“我们团队研究出的这种安全阀校验新方法不仅校验成本低、安全系数高,而且操作方便,检验出的数据参考性也更强。”于浩说道。
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