吉林燃料乙醇公司应用内窥镜设备严把检修质量关

7月21日,吉林燃料乙醇公司经过高压清洗的再沸器正在进行验收。技术人员手持探头,深入设备内部逐一探测,其他技术人员人员在显示器上正在对清洗质量进行验收。

此次年度大检修工作中,吉林燃料乙醇公司针对37台关键换热器进行了全面清洗,这些换热器作为生产流程中的“心脏”,其清洗质量直接影响到后续生产的稳定性、效率以及环保指标的达成。为此,该公司应用内窥镜技术,作为检修质量的“侦察兵”,对清洗效果进行精准把控。

机动工程室荆琪科长介绍,公司在大检修过程中,全面推行了“数字化、精益化、影像化、可追溯”的全周期管理模式。内窥镜的应用正是这一理念的具体实践,通过深入设备内部,将清洗效果实时传输至显示屏,技术人员能够直观、清晰地观察到换热器管束内的每一个细节,有效避免了传统验收方式中无法打开设备进行精准验收的短板,确保了清洗质量的无死角监控。

面对这些长期在高温、高压环境下运行,部分甚至连续工作超过一年的换热器,其内部结垢问题尤为严重。使用内窥镜设备,不仅提升了清洗效率,更确保了清洗的彻底性。

乙醇联合车间技术人员介绍,05A再沸器采用了2800KG高压清洗,在验收中,通过内窥镜发现,管束内部依然有污垢残留,我们立即责令清洗公司进行二次深度清洗,确保了管束内部的彻底洁净。

据统计,通过精确的检测与反馈,吉林燃料乙醇公司成功识别出9台清洗质量不达标的换热器,经过整改,直至所有换热器均达到验收标准。

目前,该公司年度大检修中清洗项目全部完成,应用内窥镜等先进检测技术,为实现检修质量的可视化、数据化管理提供了可靠保障,也为该公司下一个生产周期装置安全稳定运行奠定了坚实基础。


关键字:燃料乙醇
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