中化新网讯 截至目前,广东石化炼油二部改造后的催化裂化催化封油泵已平稳运行超过1个月。经测温测振检测,该泵高速轴温度56.3℃,最大振值6.7毫米/秒,低速轴温度49.1℃,最大振值4.8毫米/秒,电流稳定在46安,节约用电超过3100千瓦时,降低运行成本约1800元。
催化裂化装置封油泵是催化的核心机泵。该泵为高速离心泵,由于泵设计扬程偏高,泵出口压力偏高,泵出口压控阀长期处于95%阀位接近全开,几乎没有调节余地失去调节作用,存在一定的隐患,同时造成大量的资源浪费。另外,该泵偏离最佳流量运行,几乎每个月需要更换一次轴承。
为此,广东石化炼油二部决定对该泵进行节能改造,通过更换轮毂直径更小的叶轮和诱导轮来降低泵的扬程,降低泵出口压力,使泵出口压力有更大的调节余量。
5月27日,该厂对泵进行能量隔离并泄压排液,用最短时间完成封油泵改造前的准备工作,接着进行泵体设备管线打开作业,并拉至检维修厂房进行叶轮和泵壳更换。5月28日,该厂对改造完成的封油泵进行回装作业,并正式投入使用。
改造后,泵出口压控阀的调节余量大大增加,消除了泵出口压力不可控的隐患。同时,电机电流下降了10安,一年可节约用电5.17万千瓦时,预计年可降低运行成本2.89万元;PK值从40降至20,极大地降低了机泵的检修频率,预计年可节省轴承成本3074.72元。
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