大港油田刷新国内侧钻井尾管下入最长纪录

8月14日,从中国石油大港油田公司获悉,近日,大港油田公司在渤海湾赵东油田开发过程中,攻克了高难度大斜度井长稳斜段钻完井难题,圆满完成下尾管及固井作业,以2645米的长度刷新国内侧钻井尾管下入最长纪录。

大港油田公司赵东油田位于渤海湾极浅海区,长期坚持国际通用的日费制钻完井管理模式,被誉为中国石油滩海油田高效开发的标杆。基于海上开发的特点,平台井口数量有限,当井口全部使用完后,想要建新井,需对老井的下部井眼先按照标准注水泥塞封弃后,从上部井眼的套管内开窗侧钻出去,形成一个新的井眼。目前,这个油田已在周边海域建设了密集式井网结构,平台共计174个井口,地下已密布近400个井眼,一个井口作为油井最多被重复利用4次。这口井是赵东油田投入开发以来施工难度最大的一口侧钻井,属于高难度定向井,对于这样一口井眼弯曲度高的三维轨迹井,施工难度非常大,主要表现在地下井眼防碰绕障难度大、定向井工具要求高、井眼钻屑运移难度大、套管下入容易遇阻遇卡、固井质量难以保证。

钻井过程中,大港油田坚持海陆联动,充分借助信息化智能手段,通过实钻数据传输系统与录井远传系统,实现钻井、定向井、测井、地质等专业一体化协同跟踪与分析,做到平台全过程监督、陆地全时段跟踪、专家全方位指导、服务方全流程参与。

由于这口大斜度井稳斜段过长,在套管下入过程中多次遇阻,海上、陆地技术团队采用智能钻井系统实时风险预警,并采用了倒划眼扶正器、套管扭矩环、超低双密度水泥浆体系等一系列国产技术手段攻克难关。历经39个小时,该井成功完成下套管及及固井作业,从开钻到完井一共16.5天,比国内同类型总包井用时节省30%,井身质量合格率达100%,固井质量合格率达100%,钻井费用较单井投资预算节约174万元。该钻井纪录的打破,为国内同类型侧钻井提供了有益借鉴,也为国内海上开发提供更多国产工具和技术储备。(中国化工报曲照贵)

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