“经过两个多月的观察测试,公司烷基化装置中间再沸器节能项目达到预期节能目标。”近日,荆门石化生产调度会上通报。
荆门石化锚定绿色低碳发展目标,紧盯生产现场大力实施技改技措节能降耗。5月31日,荆门石化烷基化装置中间再沸器节能项目投用。经过观察测算,该项目投用后,烷基化装置脱异丁烷塔底再沸器蒸汽消耗下降6吨/时,降低全厂炼油能耗0.66千克标油/吨,节约蒸汽成本约1109万元/年。
前期,该公司烷基化装置使用传统工艺,在脱异丁烷塔底使用蒸汽加热重沸器来分离塔内物料,加热行程长,蒸汽消耗大。为此,该公司实施烷基化装置中间再沸器节能项目,即将塔底部加热改为减少底部蒸汽加热量,并进行中段接力加热。中段接力加热不需要使用高价值的蒸汽,使用低价值的热水即可,这样就可以大幅降低蒸汽的消耗量。
项目进行中段接力加热需要重新寻找加热源。自2022年6月立项以来,项目团队在全厂生产装置中摸排,经过多次筛选,最终找到合适的热源,即将糠醛、酮苯等装置乏汽余热产生的热媒水改进余热集中回收站,供烷基化装置脱异丁烷塔中段接力加热。热媒水是回收利用得来的、且可以循环使用的热水,经济便宜。
烷基化装置中间再沸器项目投用后,脱异丁烷塔底再沸器蒸汽消耗量由19吨/时降至13吨/时,降低装置能耗约10千克标油/吨,带动全厂炼油能耗下降。
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