湖北化肥深化设备管理增效益

  中化新网讯 今年以来,疫情、汛期及煤价上涨交织叠加,中国石化湖北化肥公司深化设备精益管理,实施反吹气压缩机长周期运行攻关、动力球磨机小球优化改造、光伏发电3个项目,提高发展质量和效益,1~10月累计增效420万元,均超进度完成年度增效目标。

  反吹气压缩机是代替氮气作为气化炉反吹气,降低合成气中氮气含量,提高下游处理能力及液氨产量的重要设备。由于合成气中含灰渣等颗粒物及硫化氢等腐蚀性介质,机组工况恶劣,易造成气阀卡涩、密封填料磨损,最长运行1个月就要停机检修。技术人员对气阀、填料函进行技改,并通过定期分析机组润滑油油质、监测驱动电机振动等举措,大幅提升运行周期,跨越连续运行100天关口,实现与气化炉运行同步。今年以来,该项目累计创效395万元,完成全年增效目标276%。

  磨煤机是耗能大户之一。公司对动力站2号锅炉磨煤机实施节能钢球级配技术改造,将磨煤机内钢球更换为稀土型高合金耐磨节能钢球,采用与制粉全过程相匹配的钢球级配技术,进行钢球初装和补加。针对新型磨球和级配技术,他们进一步优化制粉系统操作,降低系统能耗及运行成本。据统计,截至目前2号锅炉共创效22万元。下一步,公司将调整钢球大中小号配比,将高铬耐磨钢球逐步推广至1号、3号锅炉。

  公司还利用厂区闲置空地、房顶平台,新建两套光伏发电系统。他们建立技术档案,每月对光伏组件开展热斑检测,以及板间连线、方阵支架、支架与接地极之间连接等检查,确保各项技术参数、性能指标正常。1~10月光伏系统共发电8.4万千瓦时,相当于减排二氧化碳84吨,带来效益3.15万元,完成全年增效目标167%。


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