9月21日,从兰州石化质检计量中心传来喜讯XNBR-3304羧基丁腈橡胶工业化试生产产品各项指标均达到优级品标准,这标志着兰州石化丁腈橡胶技术再破关键的“卡脖子”技术,这也是兰州石化效益增长的又一大亮点。
近年来,随着我国航空航天及汽车工业不断发展,对高性能羧基丁腈橡胶产品的需求日益迫切,国内目前对羧基丁腈橡胶需求量超3000吨/年,长期以来完全依赖进口,已成为关键的“卡脖子”技术和材料。羧基丁腈橡胶主要用于制备耐油性和耐磨性要求较高的橡胶制品、粘合剂、机械零件中,也可与PVC、CR、NBR等共混并用以改善其耐油性和耐磨性,其市场售价是通用丁腈橡胶的三倍。
为打破这一技术封锁,兰州石化与中国石油石油化工研究院、西北化工销售分公司进行研、产、销通力合作,在中国石油石油化工研究院技术开发的支持下,制定了完善的工业试生产方案,方案涵盖了开发生产应具备的条件、工艺指标、作业操作卡和突发事件应急预案等11个方面内容,在生产之前将生产的每一项细节都不断的优化再优化,实现了“一品一策”专项管控的目标。
在新产品工业化生产之前,兰州石化精心组织开车准备,对新产品生产的原材料进行准备,对生产环节中可能遇到的生产难题进行预判,结合以往新产品开发经验梳理了胶乳稳定的提高等5个方面管控难题,分门别类共制定了18类管控手段,特别是在稳定聚合胶乳门尼粘度控制上提出了13条具体管控措施,保证了装置一次性生产成功。
自9月15日兰州石化3.5万吨/年丁腈装置XNBR-3304羧基丁腈橡胶聚合投料后,新产品工业化生产进入了最紧张的时刻,成败在此一举,兰州石化科创中心、质检计量中心等相关部门人员精诚合作,橡胶运行部新产品工业化生产各级人员盯守在生产现场,专业技术人员将每项分析数据当成关注的焦点、每个工艺指标调整当成关注的重点、每项异常数据当成关注的难点,岗位操作人员严格执行“精细巡检、精心监盘、精准操作”管理要求,用精心将每项数据调整到最佳,用细心将每项要求落实到位、用耐心将每项难题及时解决,以“高严细实”的作风确保了新产品一次性分析合格。
12月20日,吉林石化公司转型升级重要项目之一的炼油厂90万吨/年催化柴油加氢改质装置巳经成功开车50天,生产运行数据显示,各项技术指标完全达到质量标准,技术改造效果显著,根据目前运行情况进行效益测...
编者按中国新能源产业发展呈现良好态势,内蒙古作为国家重要能源和战略资源基地,为新能源产业发展贡献了智慧和力量,但在新能源产业发展方面还存在一些重大问题和发展瓶颈需要引起重视。为此,北京化工大学的研究....
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