杨亮:闲不住的“点子王”

  近日,在新疆天业天辰化工有限公司化工厂(以下简称天辰化工厂),电氯车间氯氢处理工段副工段长杨亮刚结束一轮车间全面巡检,他的身影就又出现在了硫酸提浓装置现场。“硫酸提浓装置马上要开车了,过来搭把手,协助同事把开车前的准备工作做好。”杨亮说道。

  44岁的杨亮,正全身心地投入到氯氢处理工段的生产运行和技术创新之中。他还深度参与了车间10多项技术改造,为企业成功降低生产成本500余万元,被同事们亲切地称为“点子王”。

  杨亮毕业于新疆化工中等专科学校,2001年进入天业集团工作。专业能力出众的他,分别于2004年、2007年被派往化工公司、天辰化工厂的氯氢处理项目筹建处,负责现场设备的施工与安装。工作期间,杨亮勤奋好学,先后攻读了计算机信息管理、化学工程与工艺专业,今年7月他本科毕业。平日里,他常到网上化工论坛与各路高手探讨交流,时刻关注着最新的氯碱化工动态,不断开阔视野。

  闲不住的杨亮,每日穿梭于车间的各个生产现场,以严密细致的态度排查每一处安全隐患。一旦发现任何风险点、隐患点,他都会认真地写在本子上、牢记在脑海中。待到闲暇之时,他便会静下心来思考,找寻解决影响生产问题的办法,主动提出并实施技改计划。

  厂里的硫酸提浓项目于2020年正式投产,生产用的硫酸来自电氯车间氯干燥产生的废硫酸。在硫酸提纯过程中,随着稀硫酸温度和浓度的不断上升,析出的酸泥(主要成分为硫酸盐)频繁堵塞管线及板式换热器,最终致使系统停车,对生产造成了极大影响。每次出现此类故障,维修人员都不得不拆除管线和设备来清理酸泥,耗时又费力。

  面对这一棘手问题,杨亮带领技术攻关小组攻克难关。他先是上网查阅大量资料,接着多次进行实地调研,与岗位员工和技术人员共同探寻解决之法。经过多次反复实验,他们最终决定在二级蒸发器内加装聚四氟乙烯溢流管,让硫酸酸泥在溢流堰中沉积,有效缓解了管道和板式换热器的堵塞状况。

  维修同事陈彪高兴地说:“杨工的这一技术改造,使设备故障率大大降低,设备清洗周期也从15天延长至45天,大幅提高了产量,降低了生产成本,更关键的是减轻了我们的劳动强度。”

  经过仔细计算,技改后,硫酸提浓蒸发器清洗周期延长至原来的3倍,每年可为公司节省维修成本和人工费用约137.6万元。

  化工设备使用时间一长,难免会出现跑冒滴漏等现象。今年2月,在生产现场检查时,杨亮发现氯干燥钛风机及碱高位槽溢流管处的排水、排碱管线存在漏液现象,并且伴有结晶,不仅影响现场环境,还造成了碱液的浪费。于是,他当机立断对氯干燥残液管线进行改造,巧妙地利用一根管道,将收集钛风机冷凝液的管线与碱高位槽加碱、加水的排净管线连接起来,最后汇至碱高位槽溢流管。这种既简单便捷又成效显著的“良方妙策”,成功化解了该生产环节的难题,为企业的安全环保和降本增效工作再添新功。

  每年,杨亮都会给企业提出6至7条合理化建议、4至5个金点子,发表1至2篇论文。有时,他还会把自己发现的需要改进之处告知同事,鼓励同事申报合理化建议,从而提高他们的工作积极性。在硫酸提浓装置清洗中,由于二级蒸发器周围没有检修操作平台,操作难度增大,风险系数上升。去年8月,他引导同事提出并实施了检修巡检踏步平台的合理化建议,利用废铁制作维修平台,为公司节省了约1.2万元的整改成本,让废弃物实现了潜在价值,促进了资源的再生利用。

  “国内的氯碱化工行业已存在几十年,技术相当成熟,我的技改不过是些小改小革,不值一提。”杨亮谦逊地说道,但只要能为企业解决生产难题,他的心里就满是欢喜。

  “近年来,杨亮提出和参与的电氯车间日产200吨次钠项目建设、电解槽氯气系统安全自动控制的研发及应用、氯氢液化安装空间抽气置换系统的技改等多个项目,有效提升了生产效率和产品质量,降低了生产成本,为车间带来了显著的效益。”该厂氯碱党支部书记、电氯车间主任吴作强介绍说。目前,杨亮负责的液氯储槽升级改造和增加VCM项目高压氯气压缩机等项目仍在持续施工当中。


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